Pontifícia
Universidade Católica - PUC/SP
Estratégia Empresarial
Gestão da Cadeia Logistica
Professor: Marcelo Graglia
Aluno: Fábio Fumio Wada
Data: 27/05/2014
Estratégia Empresarial
Gestão da Cadeia Logistica
Professor: Marcelo Graglia
Aluno: Fábio Fumio Wada
Data: 27/05/2014
A Meta
O filme/livro “A Meta”, apresenta a história da fábrica “UniCo” que está
prestes a entrar em processo de falência.
Alex Rogo é o Gerente responsável pela empresa. Ele foi intimado pelo
Presidente da empresa, a encontrar uma solução para que a fábrica deixe este processo
de falência, e comece a gerar resultados positivos. Três meses foi o prazo
estipulado e limitado pelo presidente, para que a fábrica apresente resultados
positivos, caso contrário a mesma será fechada.
A empresa possui máquinas de última geração, e mesmo com o quadro
reduzido de funcionários (após algumas demissões), possui mão de obra
suficiente para que o processo da sua empresa cumpra os prazos de entrega dos
pedidos dos clientes. Porém, isto não está acontecendo.
Alex então, pressionado por este prazo, começa a pensar em como mudar o
rumo da empresa, tornando-a rentável, e evitando diversas demissões com o
fechamento da empresa.
Em uma viagem, encontrou um ex-professor, que orientou a identificar
qual seria a meta da empresa, uma vez que Alex Rogo, não conseguiu apresentar
uma resposta concreta ao seu ex-professor quando questionado.
Alex passou a perceber que a fábrica não possui tanta eficiência e que
apesar dos robôs de última geração, existem outros fatores que impactam no
crescimento e desenvolvimento.
Este cenário cria muitas dúvidas para Alex, bem como uma grande pressão
psicológica, pois além de ter que encontrar uma solução para a empresa, esses
problemas profissionais também estavam ocasionando problemas no seu
relacionamento familiar.
Junto com a sua equipe, analisaram o processo da empresa, e deduziram
que a mesma não apresenta ganhos significativos bem como estão com um alto
valor de inventário e vários empregados ociosos pelo processo de produção da
empresa. Tudo isso gera inclusive um alto valor de despesa operacional.
Apesar das dificuldades em conseguir um novo contato com o seu
ex-professor, uma vez que devido as suas atribuições profissionais ele está
sempre viajando, conseguiu agendar um encontro. O ex-professor, explicou a ele,
três regras para o gerenciamento de uma empresa: ganho, inventário e despesa
operacional.
Em um final de semana, Alex acompanhou seu filho em uma excursão, e foi
a partir desse final de semana que ele passou a enxergar uma nova visão de
processos.
Nessa excursão existiam diversos garotos que estavam andando em fila.
Alex percebeu que a fila de garotos, estava muito distante do ritmo e
tempo apresentado para conclusão. Foi aí que ele percebeu que precisava mudar a
ordem da fila para que a caminhada se tornasse mais rápida. Não obteve o
resultado esperado. Identificou então que a fila sempre parava para esperar um
dos integrantes do grupo, um garotinho gordo.
Colocou então este garoto para ser o líder do grupo. Percebeu então que
mesmo com esta alteração, não obteve resultados positivos, pois o garotinho
fazia um enorme esforço para caminhar. Analisando então o garotinho, verificou
que ele carregava uma mochila. Ao avaliar a sua mochila, notou que a mesma
pesava muito, e isto o atrapalhava de caminhar. Alex então dividiu os pertences,
e a fila passou a andar mais rápida.
Através desta experiência, Alex passou a enxergar os conceitos que o seu
ex-professor tentava lhe mostrar.
Ao voltar para a empresa, reuniu novamente a sua equipe, apresentou a
sua experiência a toda a equipe e incumbiu a equipe de analisarem e
identificarem os “gargalos” no processo da fábrica.
O ex-professor havia explicado ao Alex, que os gargalos, atrasam os
processos da fabrica, pois demandam mais tempo para finalizar o seu processo.
Dois gargalos foram identificados pela equipe.
Um dos gargalos está no equipamento NCX-10.
Este equipamento não pode parar em nenhuma hipótese, pois ela controla o
ritmo das demais demandas de produção.
O outro gargalo está no forno, pois as peças precisam ficar um tempo
maior para serem processadas.
Porém a NCX-10 interrompe o seu funcionamento de 20 a 30 minutos a cada
4 horas. Esta parada é realizada não por problemas no funcionamento da própria
máquina, mas sim por um acordo com o sindicato. Os operários que trabalham com
a NCX-10 precisam descansar, e neste tempo de parada não existem funcionários
para operá-la.
Um novo problema foi identificado. Como os funcionários que operam a
NCX-10 param de 20 a 30 minutos, ao lado dela ficam estocados diversos outros materiais,
uma vez que os outros processos da empresa não paravam.
Diante desses problemas, a primeira decisão foi alterar a mudança de
inspeção de qualidade, para verificar as peças que entram no processo de
gargalo.
Priorizaram as peças com cores vermelhas e verdes.
As vermelhas são identificadas com as peças que precisam passar pelo processo de gargalo e são prioridades.
O processo passou a dar resultado, porém verificou-se que após essas alterações, os gargalos começaram a ficar sobrecarregados, e as peças com as cores verdes, que não tinham prioridades, ficavam estocadas, esperando as peças que deveriam passar pelo gargalo.
As vermelhas são identificadas com as peças que precisam passar pelo processo de gargalo e são prioridades.
O processo passou a dar resultado, porém verificou-se que após essas alterações, os gargalos começaram a ficar sobrecarregados, e as peças com as cores verdes, que não tinham prioridades, ficavam estocadas, esperando as peças que deveriam passar pelo gargalo.
Verificaram também após essas mudanças, que 20% da carga de peças não
precisam passar pelo tratamento térmico. Com isso reduziriam a eficiência de
alguns processos, e tornaria a fábrica mais produtiva.
Um novo problema foi identificado, mesmo com a fábrica produzindo a todo
vapor.
Estoques de inventários na montagem final das peças estão sendo acumulados
por falta de materiais que são processados nos gargalos.
A solução aplicada foi liberar materiais para as peças com etiquetas
vermelhas de acordo com a necessidade de cada gargalo. À medida que cada lote
sai do gargalo, atualiza-se as informações e requisita-se o material necessário
de etiquetas vermelhas.
Dentre essas e outras alterações, Alex e sua equipe reduziram o valor de
inventário e aumentaram os ganhos de produção.
Após esse resultado positivo, e implantando dentro do prazo de 3 meses,
Alex conseguiu uma promoção, e manteve o seu casamento.